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差压式流量计测量蒸汽流量时
点击次数:1655 更新时间:2014-04-07

存在问题
  江苏某热能公司的一台客户端DN200喷嘴流量计,用来测量蒸汽流量,总阀关闭后,差压变送器输出3.920mA,非常稳定,关闭三阀组的正压阀并打开平衡阀,
变送器输出4mA.哪里来的负差压信号,仪表人员不解。
分析与诊断
    总阀已关,但管内蒸汽压力仍正常,这时差压装置输出的气相差压肯定为零。差压变送器零点也是准确的.从提问者提供的现场安装照片分析,差压装置的根部阀手柄在水平方向,阀内的汽液交换是正常的,所以能稳定地指示3.92OmA.差压变送器零点又是准的。差压变送器的选型和高低压容室排气也正常。引压管也不长,又没有伴热保温的干扰,所以,差压信号的偏移应发生在差压装置取压口到三阅组的一段。
  从照片(图2.14)上看,两个冷凝罐之间的距离较远,应有300mm,很可能安装时由于某种原因导致负压端冷凝趁内的液位比正压端高。根据提问者提供的数据知,满量程差压值为40kPa,3.920mA对应的负向差压约为20Pa,相当于2mmH2O。

建议
    在分析了原因之后,处理方法也就顺理成章。zui简单的方法是将正压端冷凝高2mm。
讨论
(1)引发的原因
 用差压式流量计测量蒸汽流量时,如果是角接取压或法兰取压,两个冷凝罐通常并在起,不容易产生高度差进而引起液位差.但若是径距取压,由于两个取压口之间距离较远,尤其是前后直管段不由仪表制造厂提供,而是在现场由施工队拼装的差压装置,稍有疏忽会导致差压信号的传递失真。本实例中的冷凝罐液位差还不是zui严重的。
(2)对仪表示值的影晌
    在本实例中,仪表工程师在现场留心观察时才发现差压信号的偏移。因为从流量显示来看,总阀关闭后,流量示值能回零.但差压信号的偏移对全量程的流量示值都有影响。70%FS时,由此引入的流量示值误差约为-0.05%,在30% FS时,由此引入的流量示值误差约为-0.3%.数值并不很大,供方提出这一问题,只因感到自己吃亏了。
(3)开平方运算在差压变送器内完成时的情况
  当开平方运算在差压变送器内完成时,本实例中的偏移更不容易发现。如果是正向移,总阀关闭后,流量示值大于零,清晰可见。而负向偏移,流量示值总是零。因此,当开平方运算在差压变送器中完成时,如果校对流量零点,将差压变送器的平方根输出改为线性输出。
(4)对差压变送器进行零点迁移不可取
  处理方法如果不是对冷凝罐的安装采取措施,而是将差压变送器的零点迁移20Pa,当然zui省力,但若该流量计的计量结果用于贸易结算,则容易引发纠纷。因为这样做了之后,如果检查差压变送器的零点就会发现偏高20Pa,有故意作弊之嫌。
反馈的信息
  提问者对冷凝罐采取了措施,使流量零点正常。

相关产品介绍:蒸汽流量计差压流量计

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