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热水流量计故障检查和分析
点击次数:1148 更新时间:2014-08-01

1.故障原因
输出信号超满度值的故障主要出自以下原因:
(1)传感器一电极间无液体连通,从液体引入电干扰,结晶;
(2)连接电缆一电缆断开,接线错误;
(3)变送器与传感器配套错误,设定错误。
2.故障检查和解决措施
(1)判别故障原因在传感器之前还是在传感器及其后之下位仪表。故障在转换器之前,即在传感器和传感器/变送器之间的信号电缆(一体化型热水流量计信号连接线,在仪表内部,一般极少出现故障);之后即在传感器本身及DCS系统。
(2)确认信号电缆完好性和两电极与液体充分接触。信号回路包括电缆及其连接端子,流量传感器两电极和电极间液体。除检查电路通断外,还应核实电缆型号,各接点的连接正确性,绝缘是否达到要求等。
(3)复核转换器设定值的正确性,核查零点和满量程。一般转换器和传感器按合同规定口径及流量及设定参数实流校准,传感器和变送器必须一一对应。因此,先检查配套是否正确,再检查变送器仪表常数和各参数是否符合。一体化型仪表毋需检查本项。
(4)检查下位仪表。电磁流量变送器输出流量模拟信号传送给DCS系统。若后者带电连接(即有源负载),负载上电源会损坏转换器输出电路,出现输出信号超满度值现象,要采取电隔离措施。变送器输出回路有允许接地和不允许接地两种类型。若是允许接地者,输出仍超过满度值,变送器有故障;若是不允许接地者误接地,只要去除接地就可运行正常。
(5)检查从液体引入电干扰。在无激磁电流情况下,用万用电表或示波器在两电极检测干扰电势。这一故障现象常出现于湿法炼锌的电解工序上,可采取将电磁流量传感器与管线绝缘的措施,使电极与液体处于同电位。
(6)检查变送器本身。变送器本身故障引起输出信号超满度值的原因较为复杂,它可由变送器内各单元线路中某一环节引起,用替代法检查判别。
3.案例
案例1,气候寒冷等原因等导致工艺管道结晶。公司一期湿法系统用5台DN150西门子热水流量计计量生产环节的新液流量,2006年7月安装使用正常,2006年10月出现流量计量与实际流量偏差大(仪表显示流量大),如果传感器内结晶体使电极短路则随着时间推移,流量显示越来越小;结晶体不引起电极短路则流量显示越来越大。经检查流量传感器两电极对地电阻值不对称,分析流量传感器出现故障的可能性较大。2006年11月停产检修,拆卸流量传感器测量管,其内壁结晶zui厚处超过30mm,电极表面亦被结晶体所覆盖,清洗后,仪表运行即恢复正常。确认故障系工艺管道结晶所致。
案例2,公司一期电解车间用4台DN150哈氏合金电极的西门子热水流量计(直流励磁)测量硫酸和F离子浓度较高的电解液,其中两台出现输出信号不稳现象。经检查传感器电极腐蚀,现场检查确认信号不稳的两台仪表正常,同时排除了引发输出晃动的其他干扰原因。从西门子公司改变硫酸浓度的试验及公司对液体的成分化验得知,硫酸浓度逐渐增加,低浓度时仪表输出稳定,当浓度增加到15%~20%时,仪表测量值开始发生变化,浓度到25% 时,测量值变化高达20%满量程值。而且在电解车间使用直流励磁的热水流量计会受到电磁干扰(设计有误),且不能使用哈氏合金电极的传感器(哈氏合金电极不耐氯离子腐蚀),改用钽电极交流励磁的热水流量计后运行正常。
目前,热水流量计的种类很多,应用也很广泛,其在流量测量方面发挥着越来越重要的作用,而且技术更新很快,不断有新型的热水流量计推向市场。维护人员只有把握热水流量计的发展方向,才能更好地了解使用,使其更好地服务于生产。

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