分析循环水流量计量时故障原因
点击次数:1183 更新时间:2014-09-12
存在问题
上海某化工厂的一根DN400循环水管道安装了一套循环水流量计,由于工艺管道标高较低,检测杆从水平管道的上方插入,仪表投运后,流量示值正常。但随着时间的推移,流量示值逐渐降低,3天后流量示值降到0,从正压管zui高点的气体收集器内排出很多气体。
排尽正负压端气体收集器内积气后,仪表示值恢复正常,但数天后,又旧病复发。
分析与改进
(1)分析
该循环水流量计的安装犯了一个错误,就是用循环水流量计测量水流量时,阿牛巴检测杆应从工艺管道的水平直径以下插人(如图所示),这样,形成一段液封,从而使水中析出的气体无法进人导压管内。
但实际安装如图所示,水中析出的气体进入导压管内,并很快将气体收集器装满,继而空气占据导压管,影响差压信号的准确传递。
(2)为什么正压管气体收集器内空气容易积满
原因是正压管与阿牛巴检测杆的迎流面开孔相通。水在流过检测杆时撞击在检测杆上,水中析出的气体从迎流面开孔钻人导压管,并因其密度小而上升到气体收集器。
(3)水中的气体是从哪里来的
水中总是溶解有空气,循环水在用泵送往用户之前,一般均经冷却塔冷却,并在曝气池内存放,与空气充分接触,所以,水中溶解的空气达到饱和程度。溶解在水中的这种空气,因输送过程中水温升高或其他原因,从水中析出,进入导压管,就要影响流量测量。
(4)解决方法
将阿牛巴在工艺管道上按图进行改装.
反馈的信息
按图改装后,测量正常,气体收集器内再也没有很多气体进入,从而使循环水流量计得以长期稳定运行。
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